浙江巨化股份有限公司硫酸厂位于浙江省衢州市风景秀丽的烂柯山下、波光潋滟的乌溪江旁,是我国首批自己设计、制造、安装的全国重点硫酸生产企业。
巨化硫酸装置始建于1960年初,原隶属巨化合成氨厂,1991年11月4日正式建厂,1998年6月成为“巨化股份”上市公司成员之一。拥有固定资产原值3.01亿元,占地面积21万平方米。主要产品有:98%酸、105%酸、氯磺酸、液体二氧化硫、焦亚硫酸钠、硫基氮磷钾三元复合肥等。巨化硫酸厂依靠科技进步求发展,在发展中壮大,目前总酸年生产能力已突破已达36万吨大关,氯磺酸生产能力达5万吨/年水平,成为浙江省最大的硫酸生产基地、复合肥生产基地和全国最大的氯磺酸生产企业。在全国黄铁矿制酸企业中,巨化硫酸厂的能源消耗、资源综合利用率、三废治理等技术指标始终处于领先位置,成为全国黄铁矿制酸企业中的“排头兵”。
在硫酸的生产过程中,需要大量的冷却水,冷却水循环泵是硫酸生产工艺中的重要设备,过去冷却水循环泵,利用出口阀门来控制水流量和管网压力,由于设备的选择都是按最大负荷情况来选型,在实际运行中设备留有较大余量,特别是负荷的变化,气温的变化,用水量波动很大。冷却水的流量与压力是通过冷却水循环泵口、入口联络管上的调节阀来进行调节。硫酸装置有8台板式换热器,十几只阀门,调节起来比较不方便,电能浪费。为降低生产成本,我厂决定采用高压变频调试装置来调试冷却水循环泵。
变频器的选择
国内、国外的高压变频器的生产厂家共有十多家,经过多方面的走访和实际现场的调研,选用了浙江易嘉节能设备有限公司的风光牌JD-BP37-280F型高压变频器功率单元串接型。我厂于2004年底开始订购设备,于2005年2月安装调试成功,在半年多的时间里,设备运行良好,实际运行节电率在42%左右,节电效率显著。
变频器运行情况
1、 频器紧凑,安装简单
风光牌JD-BP37-280F变频器所有部分都已经装在盘柜里,不需要另外的变频器、电抗器、滤波器、补偿电容启动设备等一系列其他装置。体积小、结构紧凑、安装简单。现场配线少,调试周期短,投入生产快。
2、 电机及水泵运行平稳、温升正常
整个机组在调速范围内电机和水泵都运行平稳,没有出现异常震动和噪音,电机绕组和水泵轴瓦的温升也处于正常范围,电机启动为软启动,无电流冲击,无机械冲击,噪音较小。
3、变频器运行稳定,性能良好,对电网污染少
变频器投运以来运行稳定,转速调节平滑可靠,电压和电流稳定,在机组的整个调速范围之内变频器网侧功率因素都在0.95以上,效率均高于95%。满载时网侧电流谐波总含量小于3%,不逊于同类进口产品。
4、变频器界面简单直观,易于掌握,易于维护
变频器采用友好的中文WINDOWS界面,各种主要的运行参数在界面上直接显示,主要的操作按钮通过触摸屏在界面上,并可以通过网络接口,在DCS系统进行操作。变频器的起停、调整运行频率、操作简单易行,操作人员容易掌握。另外,变频器的监控系统十分完善,各种信息提供准确及时,提高了设备操作的安全性,也便于设备的维护。
5、自动、手动配置较好
该设备还加装有PID自动控制功能,平时可根据生产情况,变频器可根据循环水管网压力返回的标准信号进行闭环控制自动实现转速调节,可根据生产需要在自动手动间调节来满足生产的需要。
能耗情况:
该系统配置电机为280KW/6KV,其额定电流为35.2A,设备改造后变频器运行在35Hz左右,变频平均运行电流为15.07A,功率因数为COSAφ2=0.98节能效果十分明显,达到40%以上,每年节省的电费可达40余万元。
从近一年的运行情况看,高压变频器运行良好,性能稳定,给我厂带来了可观的经济效益。 |